<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Well here’s the image I promised y’all.&nbsp; The problem was the damper 
tray would not fall on it’s own away from the underlevers when even the 
slightest of hindrance was present after installing the PianoDisc player 
system.&nbsp; The result initially was the bass dampers were leaking (singing, 
ciphering).&nbsp; I readjusted almost the entire bass section and the result was 
the problem moved to the top quarter of all the dampers then leaked.&nbsp; 
Rather than chase each leaky damper only to have new ones show up, and to 
prevent the eventual and occasional leaker show up as damper felts compress with 
time, I considered many other alternatives the least desirable being a total 
redesign of my pedal mechanism cross over, pedal solenoid placement and pedal 
push rod interface.&nbsp;&nbsp; A time effective, cost effective and viable fix 
was to increase the downward weight of the damper tray.&nbsp; Some piano 
manufacturers have used a damper tray return spring as part of their usual 
production run.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>My previous post indicated the lack of return even though the pitman was 
removed.&nbsp; I tried lubing the damper tray pivots and felt there was no 
change which led me to believe the underlever flanges were sluggish.&nbsp; (the 
piano sat in storage for a while) For the damper tray to drop away from the 
underlevers once the damper felts are resting on the strings, all of the 
underlever flanges must move.&nbsp; Additive friction is creating my problem 
along with the usual friction points associated with the entire pedal assembly 
and it’s design.&nbsp; I could have lubed all the underlever flanges but that 
fix has historically been temporary&nbsp; ... not that I’ve experienced that 
with Protech CLP which is what I considered using however, I didn’t go that 
route.&nbsp; I could have repinned all the underlever flanges but that requires 
lots of time.&nbsp; All of these methods mentioned added together would have 
taken me two days to complete.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>I opted to install a very simple fix that cured all ills and when weighed 
against all the parameters involved with this job,&nbsp; I felt it was the best 
choice.&nbsp; Mind you I’m not responsible for the condition of the piano when 
it arrives.&nbsp; A dealer appreciates a cost effective and reliable job.&nbsp; 
As long as the customer is happy with the results there’s no need to impose any 
additional expense on all involved.&nbsp; I feel the true art of our trade is to 
master this balance with knowledge and ingenuity.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><IMG 
style="BACKGROUND-IMAGE: none; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" 
title=2013-02-17_11-59-12_399 border=0 alt=2013-02-17_11-59-12_399 
src="cid:6D874B5829CC46B4B65D4F3E723E2B54@LarryPC" width=644 height=365></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>I wound 22 gauge piano wire around a half inch dowel pinching the wire and 
the dowel in the jaws of the vise.&nbsp; I then made two rounds and cut it off 
with plenty to spare at each end.&nbsp; I then made the trip to the dealer’s 
floor and drilled two holes just big enough to accommodate the wire and about an 
inch (25 mm) deep or better.&nbsp; The final fitting was done on site including 
the right angle bend where the wire goes into the damper tray.&nbsp; To make the 
wire even tighter in the pivot block hole, I put a few small bends in the wire 
distorting it slightly.&nbsp; The other end has to rotate slightly in the hole 
so I left it free to move.&nbsp; The inherent shape of the spring coupled 
together with the force it creates keeps the wire in position and therefore no 
glue was used.&nbsp; Using a very slow release to reduce the effects of inertia, 
I adjusted the spring until the damper tray followed the rest of the mechanism 
away from the underlevers and then I made it just a hair stronger.&nbsp; This 
adjustment was made just outside of the pivot block.&nbsp; You can see the wire 
bend just outside of the block in this image.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Considering the zillions of times this tray moves, I included the loops to 
spread out the fatiguing effects over a larger portion of the wire.&nbsp; The 
loops also absorb the discrepancy between the two different radii of the damper 
tray pivot and the spring. </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>I was in and out in about an hour, the dealer was happy, and I had ample 
time to join a pretty pair of blue eyes for lunch.&nbsp; She’s a good low fat 
cook.&nbsp; Hmmmm.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>